某电子厂:《电镀部报废降低攻关方案》
一、目的
为降低报废率,节约成本,提高生产效率而进行攻关.
二、目标
周报废率0.3%、客诉目标:0 次
三、时间范围
四、现状:
1月份总报废54.6平米,报废率为0.51%
2月份总报废31.98平米.报废率为0.44%
3月份总报废65.74平米,报废率为0.45%
4月1-15日总报废30.99平米,="" style="font-family: 宋体">陈志新 夏建荣 佘 勤 陈健 刘秀梅
协助人员:李泉雄 化验员 MRB 统计员 IPQC
职责范围:
组长:负责攻关小组运行中的一切资源支持,决策的确定及监督执行,员工动员、主持攻关过程中会议决定。
顾问:负责攻关过程中一切动作运行方案制定的指导。
组员:全力配合组长工作,负责攻关小组决议的执行、效果的保障、数据统计、问题收集、改善措施建议
六:具体动作及进程
1、磨板:
1.1磨板生产过程抽检来料是否有刮伤,擦花等不良,OK板需整齐有序地摆放。
1.2、沉铜OK板需插架送下工序,
1.3、按磨板《品质横向控制卡生产》
2、沉铜:
2.1、按化验分析补加后开拉生产,需检查各缸的液位,过滤,振动,摇摆,温度,是否正常并作好《沉铜点检记录表》.
2.2、生产过程中需按千尺耗量补加及化验分析添加。
2.3、上下板小心轻放,不同大小的板用胶片隔开。
2.4、对小于
2.5、按沉铜《品质横向控制卡生产》。
3、图电:
3.1、每班化验分析前处理,每周分析铜,镍,金,锡缸二次,(其中一次为外发分析),并按要求添加.
3.2、来料按部门《品质横向控制卡进行》控制。
3.3、根据MI要求及制程能力,工艺流程要求等作出合理的电流参数生产。技术员,组长以上的人员确认。
3.4、检查设备是否正常运转,显示出的电流与理论的电流是否一至,IQC每班检验电流一次。
3.5、生产过程应自检,按图电品质横向控制卡生产
4、蚀刻:
4.1、每班化验分析前处理,每周分析铜,镍,金,锡缸二次,(其中一次为外发分析),并按要求添加.
4.2、来料按部门《品质横向控制卡进行》控制。
4.3、根据MI要求及制程能力,工艺流程要求等作出合理的电流参数生产。技术员,组长以上的人员确认。
4.4、检查设备是否正常运转,显示出的电流与理论的电流是否一至,IQC每班检验电流一次。
4.5、生产过程应自检,按图电品质横向控制卡生产
5.相关动作
5.1《品质横向动作控作卡》 7.2《孔无铜动作控卡》 7.3《蚀刻动作控制卡》
6、攻关过程监督
由稽核专员根据攻关具体动作及进程每天进行稽核,对没有按要求做的对相关责任人按品质横向控制处罚追究责任。
7 、附则:
7.1本方案经相关人员共同商议,确定内容后正式实施,如因客观问题、攻关参数变异因素需要进行调
7.2此次攻关过程如达成预期目标要求,则对全体参与人员奖励500元,由组长分配。 9.3提出方案能解决生产参数、品质稳定、提高生产效率的人员,个人奖励100元
7.4未达成目标要求的处以组长50元,主管、工程师20元,组员、协助人员各10元乐捐现金。
7.5本方案以批准后正式生效。
运行时间;
制定人: 批准人: