某照明公司《 机加工车间重新规划攻关方案》
攻关背景:
车间布局不合理,机台排放散乱,生产工序间衔接不畅,往往是上一工序生产完成后再搬运至下工序生产,导致生产周期过长,而且搬运过程中导致品质损坏。
整改步骤:
(1)清理车间物料(10-30,卢良明)。
(2)机台重新布局(11-5,责任人伍志坚)。
(3)机台摆放与电路布线(11-10,设备科)。
(4)修复破损地面(11-14,人力资源部)。
(5)车间6S区域划分与定置线(11-21,卢良明)。
C.攻关效果:
(1)现场对比:
改造前,车间如同一个大的物料摆场,机台与物料混放,工位设置不合理,在制品车间周转时间过长,部分工位甚至是面对面操作,既危险又没有生产效率。
改造后,机加工车间,机台按工序统一排放,从首工序到末工序,可实现流水线式生产,避免了半成品在车间的流转与搬运时间,既提升了效率,也降低了在制品不良率。
(2)机加工调整后生产效率对比:
银星泛光灯L83灯体:改善前和改善后的人员配置和工时都没什么改变,改变主要体现在日产量上,改善后提升了15%。
L83/400W外壳:改善前和改善后的人员配置和工时也没有什么改变,改变主要也体现在日产量上,改善后提升了20%。